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我國新型釕係催化劑獲重大技術突破
2018-03-08 18:06:43 來源: 中國證券報
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  3月7日,中國石油與化學工業聯合會組織專家標定考核會,我國首套低溫低壓釕係合成氨工業示范裝置(江蘇宿遷)完成72小時標定考核。

  考核標定專家組認為,我國在釕係催化劑工業應用領域取得重大突破,該項技術打破了國外近30年的技術壟斷,為我國5500萬噸傳統合成氨工業産能的轉型升級與高質量發展奠定基礎。

  專家標定會報告認為,採用鐵釕連串催化成套技術的萬噸級氨合成裝置,和國內同類鐵基氨合成工藝相比,初步估算可産能提高約33.6%;噸氨綜合能耗降低約0.22噸標準煤,每立方釕催化劑比鐵基催化劑增産約6噸氨/天。這表明鐵釕連串催化成套技術具有“三低一高”的特點,即在低溫、低壓和低氫氮比的條件下可獲得高氨凈值。

  標定專家組組長、中國工程院院士舒興田對標定結果給予了高度評價。他表示:“傳統的合成氨工業採用鐵係催化劑反應壓力高、溫度高、能耗高,效率低。三聚環保與福州大學組成的研發團隊在高活性、高穩定性的釕係催化劑以及在鐵釕連串催化成套技術上取得的突破,將支撐我國合成氨工業技術實現跨越式的進步。”

  中國石油咨詢中心高級工程師門存貴表示,目前,全世界只有美國的KBR公司掌握釕係催化劑工業化應用技術。我國在釕係催化劑上的突破,打破了國外近30年技術壟斷,為我國合成氨工業産業轉型升級提供了關鍵技術支撐。

  中國證券報了解到,我國首套萬噸級低溫低壓釕係合成氨工業示范裝置,由北京三聚環保新材料股份有限公司和福州大學共同研發,委托江蘇禾友化工有限公司建設。

  研發團隊負責人、福州大學化肥催化劑國家工程研究中心主任江莉龍告訴記者,這項技術是歷經兩代科研人20多年的艱苦努力,才獲得研發成功。通過産學研深度融合,在禾友化工首次實現了萬噸級工業示范,在降本、增效以及減排上顯示出良好的發展前景,以年産18萬噸合成氨為例測算,每年將為企業節省能源消耗3000多萬元,提高産能33.6%以上,新增産值1億多元。我國現有5500萬噸合成氨産能也將面臨全面的技術升級改造。

  記者注意到,中國氮肥工業協會發布的《氮肥“十三五”發展指南》明確提出,到2020年,我國氮肥總産能控制在6100萬噸(折純),産能利用率提升至80%以上;大力發展高效環保新型增效氮肥,建成一批達世界先進水平的合成氨生産企業。所有合成氨企業能源消耗水平達到《合成氨單位産品能源消耗限額》指標要求。

  業內分析人士認為,催化劑技術的突破是實現這一目標的技術關鍵。從技改設備投入、新型釕係催化劑的應用、綜合效益提升以及完成國家規定減排指標四方面來看,該項技術突破將給傳統合成氨産業帶來上千億的大“蛋糕”。(記者 江鈺鈴)

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【糾錯】 責任編輯: 楊婷
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